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科澳公司電解維修站機電技術員陶兆坤

   日期:2015-07-16     瀏覽:501    評論:0    
 多年來,他以“咱們工人,就是要有知識、有技能,才能有力量”為座右銘,勤于學習,勤于創新,勤于實踐,從一名技校生成長為電氣設備的“神醫”,先后獲得集團公司首屆“道德模范”提名獎,集團公司第二屆“十大杰出青年技工”,集團公司第三、四、五屆優秀技能人才等榮譽稱號,他就是科澳公司電解維修站機電技術員陶兆坤。

勤于學且敏于行

多功能天車是科澳公司電解生產的關鍵設備,裝備技術先進,各類保護與功能交錯復雜,既有PLC控制、變頻驅動、工業控制網絡,又有液壓控制與風壓控制,復雜的系統、各類英文版資料及先進的PLC控制給設備維修工作帶來較大困難。天車在高溫高磁的電解車間運行,設備故障率明顯增多,維修維護難度很大。而這里,不但是陶兆坤日常巡視、檢維修作業的主戰場,還是他發現問題、解決問題的發源地。
科澳公司電解維修站機電技術員陶兆坤工作中

圖為電解維修站機電技術員陶兆坤正在檢查控制箱

無論天車的哪個細節程序出現疏漏,整個天車就會面臨癱瘓,這將是影響電解車間生產的關鍵所在。精心維護和搶修天車是陶兆坤每天的工作內容。2005年6月,該公司電解車間3#多功能天車因通訊故障無法正常啟動。剛從破產企業轉崗2個月的陶兆坤與同事們在電解槽“烘烤”的天車上冒著近70℃的高溫,從PLC系統的主控制單元開始到通訊總線的近20個分布在設備各處的分站點,進行逐一排查。只15分鐘,汗水就已順著頭發不斷地往下流、身上的工作服早已濕透。為防止中暑,他們就用冰棍放在身上降溫,身邊的工友因為受不了高溫,換了一個又一個,可陶兆坤仍堅持排查故障,前胸、后背上全是痱子,經過12個小時的檢查與維修,終于恢復了天車的正常運行。

設備維修的電氣技術陶兆坤學會了,但是,天車核心控制技術——PLC控制程序的注釋和控制程序的編輯軟件都是英文的,大家看不懂,更不會使用。為了便于自己與工友都可以看懂,他就查詞典,翻資料,憑著一股子遇到困難不服輸的倔勁,利用三個月的時間,硬是把多功能天車PLC控制程序的注釋和控制程序的編輯軟件全部翻譯成中文,與工友們一起學習、研究、實踐。陶兆坤還根據自已的經驗以及掌握的材料進行統計與分析,利用半年的時間,編寫、修改、完善了《鋁電解設備的常見故障與處理》初稿,并于2012年9月印刷出版。現在的他,還在堅持學習《機械設計與制造》、《機電設備自動控制化系統》和《微電子學》等專業書籍,并在自動化控制、億萬電氣等論壇網站開展業務交流。“操千曲而后曉聲,觀千劍而后識器”,陶兆坤就是憑著這股子拼勁、狠勁、韌勁勤學苦練,十年磨一劍,從一名普通的檢修工成功逆襲成為高級維修電工。

關鍵時刻有擔當

“能別人所不能”是科澳公司電解維修站技術主管李金龍對陶兆坤的工作評價。

工欲善其事,必先利其器。陶兆坤在工作中發現引發電解多功能天車的系統運行不穩定的原因,主要是由于天車PLC控制系統進通訊所使用的屏蔽雙絞線經常出現故障。拖拽屏蔽雙絞線的屏障層經過一段時間使用后會受損,再加上電解車間的高溫、粉塵使屏障層接點處容易氧化,屏蔽接地電阻變大,無法防御車間高磁場對通訊總線的影響,從而使PLC系統不能正常工作。

2008年10月,當這一問題被陶兆坤鎖定成亟待解決的工作問題時,第一個想到的就是不受高溫與高磁場影響的光通訊。經過查資料及上網查詢,最終證實了設備不穩定原因的分析與光通訊的可行性。他先從原來的天車通訊傳輸功能由電信號改變為光信號入手,常常是一個班上了天車就不下來,不吃飯也不喝水,經過幾十次的實驗、失敗、推翻,他的光通訊光纖化工業控制總線的設備改造終于成功了,通過兩年的使用驗證,這一故障得到了根治,每年可產生經濟效益200余萬元。

陶兆坤根據自己掌握的材料進行統計與分析,發現電解多功能天車的電氣控制是設備維修中的最大難點,因天車電氣技術的先進性,其他維修人員并不能系統地進行故障判斷與維修,他利用閑置的配件自行設計圖紙、自己動手組裝了一臺工業自動化仿真實驗平臺。“剛開始只是抱著試試看的態度,沒想到竟成功了。”說到試驗平臺,敦實憨厚的陶兆坤咧開嘴巴嘿嘿笑起來,沒有人能夠知道在這笑聲的背后有多少的付出與汗水。工業自動化仿真實驗平臺投入使用以來,先后培訓電氣維修和操作人員200余人,進行設備維修測試與自動化配件維修10000余次,節約人員培訓費用、設備檢修修費用500余萬元。這個實驗仿真平臺榮獲電鋁公司2007年度科技進步一等獎。中國有色金屬工業協會會長康義參觀科澳公司時見到實驗仿真平臺,給予了很高的評價。
機電技術員陶兆坤正在給大家講解多功能天車模擬平臺

圖為機電技術員陶兆坤正在給大家講解多功能天車模擬平臺

實干創新勇進取

陶兆坤深知“科學技術是第一生產力”,并在工作于賦予實踐。2008年4月時任設備管理員的他,經過觀察分析發現,在天車使用過程中,產生的振動極易造成天車泛光燈損壞,并且耗電量極大,從長期來看綜合維修成本費用高,使用耗用高,為了解決這一情況,他通過上網查資料,綜合對比各項適用參數情況,最終選擇了適用的LED泛光燈,它高效節能,在同樣的亮度效果下,抗震效果極好,損壞率極低,且節能達到88%,使天車泛光燈每年節約電費一項達10余萬元,而7年后的今天LED的燈具才在國內推廣使用。

2009年3月19日,生產班組人員報告車間,在進行換極作業時,小合卡具掉落,相繼一段時間出現了不同的報告,這是一個極具危險的信息,小合卡具在換極時掉落,輕者會摔壞小合卡具、軋壞設備,重者會致使人員受傷。陶兆坤與同事經過多次現場分析與實際跟蹤,找出小合卡具卸下取出后的四個關鍵受力部位,分析出在換極時掉落的決定因素,并制作了專用卡規, 對可回用小盒卡具進行了用前檢測,從根本上防止小合卡具的掉落。截至目前,共反修、改造小合卡具300余個,實現節支10余萬元。

電解槽打殼時會產生很高的噪音,對現場工作人員的聽力會造成一定的影響,尤其是距聲源較近的工作人員,嚴重時會造成人員暈厥或失聰,2014年11月,陶兆坤與同事們先后進行了排氣衰減法、排氣導引法、排氣復用法等多種消音實驗,最終使打殼氣缸打殼時產生的噪音由110降至70分貝以下,減少了對人員的潛在危害,同時利用其緩沖效應降低了打殼氣缸約30%的損壞,實現了每年30余萬元的長效節約。

“盡職盡責做好本職工作,是我的工作態度。平時吃點苦受點累都沒啥,我最大的愿望,就是通過設備的自動化,將高危險、高強度、環境差的人力解放出來,投入到更有意義的工作中去。”不足1平米的天車里,陶兆坤用手抹了一把額頭上的汗,憨厚地說。(趙越) 

 

 
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