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連續不換向蓄熱式燃燒系統優缺點分析

   日期:2014-12-05     瀏覽:1370    評論:0    

蓄熱式燃燒系統是熔鋁爐的關鍵配套設備,因此對其節能、環保要求比較高。

一.連續不換向蓄熱式燒咀工作原理

 

  所謂連續不換向是指在燃燒過程中連續供應燃料,不進行切換。助燃風和引風的流向由四通閥根據程序進行控制,從而讓兩個蓄熱室輪流蓄熱和放熱:助燃空氣進入蓄熱室A(B),被蓄熱體加熱到接近爐膛溫度后進入爐內,與燃料進行混合燃燒;高溫煙氣在引風機的作用下進入蓄熱室B(A),加熱其中的蓄熱體到接近爐膛溫度,最終排走的的煙氣溫度不高于150℃。

  二.影響連續不換向蓄熱式燃燒系統的主要因素

  1. 燃料與空氣的混合。一般的燒咀,燃料與空氣是在燒咀處混合,混合好壞取決于燒咀的結構,而燒咀的結構是相對容易調整控制的。連續不換向蓄熱式燒咀卻不一樣,燃料和空氣由單獨的管道供應,以單獨流股在爐膛內混合燃燒。混合的好壞取決于燃料和空氣流股的夾角和兩者的相對速度。

  2. 爐膛尺寸和火槍安裝的高度角度。不同的熔池尺寸,要求火槍安裝的角度和高度不一樣。

3. 火焰長度和走向。一般火焰長度達爐膛2/3以上為佳,太長則剛性差、溫度低。另外,應避免火焰短路,即火焰直接進入引風通道,造成排煙溫度過高,影響節能效果。

連續不換向蓄熱式燃燒系統管路圖
圖1:連續不換向蓄熱式燒咀管路圖

  三.連續不換向蓄熱式燒咀的優點

  1.設備簡單,投資少。由于燃料不需要換向,燃料的供應管路和電器控制系統變得非常簡單。

  2.節能效果明顯。我司于2012年使用切換式蓄熱燒咀,熔煉天燃氣耗為68.11立方/噸;2013年進行改造,改造后平均氣耗為57.95立方/噸,節約燃料約15%。

  3.設備故障率低。我司熔鋁爐改造前燃料以重油為主,切換式蓄熱燒咀在每次換向前后都存在短時間燃燒不充分,長期會在燒咀處形成結焦堵塞,影響燃料和空氣混合效果。另外,切換式蓄熱燒咀的燃料和空氣是在燒咀出口處混合后高溫燃燒,燒咀溫度高,容易損壞,造成維修量大,影響產能發揮。連續不換向蓄熱式燒咀由于燃料是連續供應的,解決了燒咀結焦堵塞等問題,而且燃料和空氣是在爐膛內混合燃燒,燒咀處于低溫區,燒咀壽命相對較長。

  4.燃燒穩定,安全性高。由于燃料連續供應,只要一次點火成功,就能得到穩定的火焰,避免了每次換向重新點火所產生的風險。

  5.鋁燒損低。助燃空氣在爐膛內與燃料混合后燃燒,在混合過程中也與爐內高溫煙氣進行卷吸,降低了助燃空氣的含氧量,使整個燃燒實際上是在貧氧環境下進行,抑制了鋁的氧化。

  四.連續不換向蓄熱式燃燒系統的缺點

  1.火焰剛性差。由于貧氧燃燒,火焰面積較大,造成火焰剛性差,鋁熔化速度相對較慢。

  2.燃料和空氣容易混合不好,燃料得不到充分燃燒。

  3.爐膛溫度較高,容易造成熔池鋁液上下層溫差增大。

關于連續不換向蓄熱式燃燒技術,很多文獻資料都有闡述,但生產應用不多,主要原因為實際案例少,用戶不敢嘗試。而事實上,連續不換向蓄熱式燒咀具有占地空間小、設備故障率低、使用安全性高且節能效果明顯等優點,適合舊爐改造,具有實際推廣意義。
 
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