把握電解鋁降耗脈搏在國內電解生產體系基礎上,剖析現有生產工藝的弊端,吸收國外電解鋁生產先進工藝體系經驗,進行工藝創新,建立以電解質初晶溫度為依據控制過熱度的全新電解生產工藝,是改變目前電流效率低,生產效率差的現狀的有效手段,把握住了電解鋁節能降耗的“脈搏”。
當今國外先進電解鋁廠采取高電解質溫度,較高電解質初晶溫度,低過熱度,高電解槽穩定性,低電壓,低效應,高電流效率的鋁電解槽工藝操作技術路線,而國內各電解鋁廠仍延用傳統的低溫、低電解質分子比來提高電流效率的方法組織生產。
實驗研究表明,低溫、低分子比的工藝,確實有降低鋁在電解質溶液中的溶解度和溶解速度,減少鋁損耗,提高電流效率的作用。但是,低溫、低分子比使得電解質成分和熱穩定性大大降低,容易產生沉淀,造成水平電流大,槽壓不穩定,效應多等缺點,同時也容易降低電解槽溫度,這些缺點使低溫、低分子比操作無法達到理想的提高電流效率的目的。在不斷工藝創新的基礎上,借鑒國外先進的電解理念,過熱度作為一種新概念為國內各個鋁廠所接受。
所謂過熱度即電解質溫度與電解質初晶溫度之差,目前國外大型預焙陽極電解槽的過熱度一般在8~10℃,而國內電解槽電解質的過熱度在6~20℃之間,與國外相比差別較大。而這種差異來源于國內電解工藝,我國各電解廠的電解工藝走分子比控制槽溫的路線,而且采用低分子比來控制槽溫,電解質分子比低,初晶溫度低,這樣就需要適當提高一點過熱度來保證電解槽穩定運行,而如何控制合適的過熱度成為電解生產首需解決的問題。有文獻報道,電解溫度每降低10℃,可以使電流效率在原有基礎上提高2~3個百分點。
也就是說,如果我國各電解鋁廠能有效的控制住過熱度,將過熱度降低到8~10℃,槽溫也隨之降低10℃,可以預見,我國電解鋁廠電解槽電流效率將會打破現有水平,上升到一個新的水平。通過對多個電解廠的實測數據分析發現,利用分子比來控制槽溫時會發生如下情況:分子比高時,電解槽溫度不一定高;分子比低時,電解槽溫度不一定低;相同分子比值時,所控制的槽溫差異較大;在使用分子比值控制槽溫過程中,過熱度跨度為0.6℃~25.9℃。究其原因,主要在于初晶溫度難以直接測量,導致工藝控制時對電解槽狀態難以有效把握。新推出的自動初晶溫度測量設備和智能槽溫測量儀,是北京核心動力科技有限公司專為電解鋁節能管理研制的新型設備,利用這些新型設備,有效的提高了對電解槽過熱度的分析效率,減小了分析誤差,對于提高節能效果具有顯著的作用。
大功率整流設備在冶煉行業已經被廣泛應用,尤其在電解鋁行業,要求的直流電流在日益增加,目前可達到35kA及以上。我國是資源相對匱乏的國家,能源消耗正急劇增加,能源危機正迫在眉睫。作為能源消耗大戶的電解鋁行業,如何進行節能已經成為一個重大問題。
提高整流效率
整流設備的效率是衡量其本身設計和結構上先進合理的重要指標,也是整流所運行中為降低電耗應予密切關注的一個運行指標。
整流設備的效率定義為:效率=輸出功率/輸入功率×100%
但以整流設備輸出功率而論,因為整流設備直流輸出電壓為一脈動波;直流輸出電流通常除平均值為Id的直流電流外,尚有為脈動數整數倍的諧波電流流過,所以整流設備輸出功率除直流功率外,還有交流功率。直流側總平均功率為Pd∑=Ud×Id+∑Udn×Idn×cosφn。
交流功率分量對一些直流負載而言是無用的,對有些直流負載而言(如鋁電解槽的加溫作用)可能有用,很難確認是有功功率或無功功率。是否計入交流功率分量,對于脈動數較少的整流電路,效率將有顯著的區別。對于脈動數不同的整流電路,是否計入交流功率的結果如下:
表
脈動數 |
無損耗整流裝置帶純電阻負載 |
無損耗整流裝置帶純電感負載 |
||
功率效率 |
不及交流功率時的效率 |
功率效率 |
不及交流功率時的效率 |
|
P=2 |
100﹪ |
81﹪ |
100﹪ |
90﹪ |
P=3 |
100﹪ |
96.5﹪ |
100﹪ |
98.1﹪ |
P=6 |
100﹪ |
99.7﹪ |
100﹪ |
99.8﹪ |
如果我國各電解鋁廠能有效的控制住過熱度,將過熱度降低到8~10℃,槽溫也隨之降低10℃,可以預見,我國電解鋁廠電解槽電流效率將會打破現有水平,上升到一個新的水平。通過對多個電解廠的實測數據分析發現,利用分子比來控制槽溫時會發生如下情況:分子比高時,電解槽溫度不一定高;分子比低時,電解槽溫度不一定低;相同分子比值時,所控制的槽溫差異較大;在使用分子比值控制槽溫過程中,過熱度跨度為0.6℃~25.9℃。究其原因,主要在于初晶溫度難以直接測量,導致工藝控制時對電解槽狀態難以有效把握。新推出的自動初晶溫度測量設備和智能槽溫測量儀,是北京核心動力科技有限公司專為電解鋁節能管理研制的新型設備,利用這些新型設備,有效的提高了對電解槽過熱度的分析效率,減小了分析誤差,對于提高節能效果具有顯著的作用。