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鋁型材生產用鋁工業鍋爐排放尾氣的優化實例

   日期:2015-11-24     來源:堅美 南海環保    作者:周玉煥,潘慶等    瀏覽:901    評論:0    

1. 前言

在鋁合金型材生產過程的氧化、噴涂前處理等工序中,為使槽液溫度保持在一定的范圍,均會使用煤、電、油、氣等為燃料的各種工業鍋爐。一般情況下,鋁型材生產企業采用的鍋爐通常為2-4蒸噸/h的小型鍋爐。過去,很多生產企業為降低生產成本,普遍使用燃煤或重油作為燃料加熱,且對鍋爐未加裝除塵脫硫等環保設施,使得鍋爐周圍灰塵飛揚,尾氣中的煙塵和SO2含量也不符合國家排放標準。在全球重視節能減排保護環境的今天,對各種工業鍋爐的使用引起了人們的重視。為此,為強化環境保護,我們對在用的工業鍋爐通過改變燃燒介質,從過去使用重油加熱改換成采用0#柴油加熱,并進行了排放尾氣的環境測試,結合實際使用的情況,提出環保方面的對策,作為拋磚引玉,提供有關人員參考。

2. 測試試驗條件

2.1測試的工業鍋爐

(1)用于鋁材生產用的2蒸噸/h鍋爐一臺。型號為: WNS2-1.25-Y。

(2) 用于鋁材生產用的4蒸噸/h鍋爐一臺。型號為: WNS4-1.25-Y。

2.2試驗儀器與設備

試驗中采用的主要儀器設備有WJ-60B型皮托管平行全自動煙塵采樣器、電子分析天平(賽多利斯BT124S)、QT201林格曼測煙望遠鏡、YX-DL一體化定硫儀,全部設備及儀器經國家法定計量部門檢定并在有效期內。

2.3測試分析方法

鍋爐采樣與樣品測試分析方法主要有:

(1)定位電解法(HJ/T57-2000)

(2)定位電解法,《空氣和廢氣監測分析方法》(國家環保總局,2003第四版)

(3)鍋爐煙塵測試方法(GB/T5468-1991)

(4)測煙望遠鏡法,《空氣和廢氣監測分析方法》(國家環保總局,2003第四版)

(5)煤中全硫測定方法(GB/T214-2007)

3. 試驗過程

本次測試試驗是在正常生產工作條件下,采用0#柴油作燃料對2蒸噸/h工業鍋爐和4蒸噸/h工業鍋爐進行排放尾氣環境測試。每臺鍋爐均按GB/T16157《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法》的規定設置,有永久的煙氣檢測孔、采樣平臺及其相關設施。每次測試周期為半個小時,每臺鍋爐分3個時段取測試樣品。

4. 試驗結果與討論

4.1 試驗結果

對2臺不同型號規格的鍋爐進行排放尾氣的環境測試試驗結果,如下表1和表2所示。

表1  對2噸鍋爐的測試結果

測試項目

測試結果

平均值

執行標準

1

2

3

二氧化硫( mg/Nm3

4.7

6.2

4.1

5

500

氮氧化物

(mg/m3

191.3

164.9

168.8

175

400

煙塵

(mg/m3

52

63

47

54

80

煙氣黑度

0.5級

0.5級

0.5級

0.5級

1級

爐使用燃料含硫量(%)

0.03

表2  對4噸鍋爐的測試結果

測試項目

測試結果

平均值

執行標準

1

2

3

二氧化硫( mg/Nm3

4.6

5.3

5.1

5

500

氮氧化物

(mg/m3

147

167

145

153

400

煙塵

(mg/m3

15

23

19

19

80

煙氣黑度

0.5級

0.5級

0.5級

0.5級

1級

爐使用燃料含硫量(%)

0.03

4.2 討論

(1)由表1和表2的環境測試結果表明,小型鍋爐通過轉換燃燒介質,由原來燃燒含硫量1~3%的非環保能源重油改為燃燒低硫含量的柴油后,在未加裝脫硫脫硝裝置的條件下,排放的尾氣均能達到國家環保排放標準要求。

(2)鍋爐在燃燒時,應控制好油壓與氣壓的配比,只有在適合的配比條件下,才能使鍋爐內燃油完全燃燒,尾氣排放才能達到符合國家標準要求。

不同噸位的鍋爐,油壓與氣壓的配比是不同的,在實踐中發現, 2蒸噸/h的鍋爐控制油壓為:0.5MPA,噴油嘴壓力:0.3MPA,風壓:0.65MPA;4蒸噸/h的鍋爐控制油壓為:1.6MPA,噴油嘴壓力:1.3MPA,配風門開度:40度時,均能達到燃燒完全,排放的尾氣符合國家排放標準。

(3)試驗過程發現,對2噸/h的鍋爐,當使用同樣的0#低硫柴油作燃料,在調節鍋爐燃燒時的油壓為:0.6MPA,噴油嘴壓力:0.35MPA,風壓:0.65MPA時,鍋爐的排放尾氣檢測結果顯示為環保不合格。

為此,我們立即進行調整,減小燃燒的油壓,同時調整噴油嘴的壓力,使風壓與油壓配比達到適宜時,冒黑煙的不合格現象即可消失。

(4)如何掌握控制合適的風壓與油壓配比,本試驗摸索出了一個簡單易行的土方法。自行制作能夠吸收煙塵類似取樣的“白色雪糕筒”,伸入排煙取樣處,進行不同風、油壓配比測試。每一個配比測試均歷時20~25分鐘,對獲得的數據結果進行分析比較,即可得到所需的結果。

(5)鍋爐在生產運行過程中,應定期如半年或一年對煙管、對流管束、吹灰口附近等進行一次清灰處理。如果管道不定期清理,當其積灰較多時,會造成鍋爐排煙不完全,出現冒黑煙的現象。

5. 結論

本文扼要介紹了鋁加工工業鍋爐排放尾氣的優化測試結果,提出了合適的燃燒條件,需選擇合適的風壓與燃油噴入壓力的配比。結果表明,使用0#低硫柴油作燃料,在合適的配比時排放尾氣可滿足環保排放要求。
對于未加任何除塵脫硫治理設施的小型鍋爐,在環保要求的排放尾氣達到國家標準情況下,由于除塵脫硫投資及運行成本較高,可改為燃燒使用低硫柴油或天然氣。改成這類燃燒介質進行燃燒時,排放的尾氣能夠達到符合國家或省級環保排放標準。

本試驗結果表明,對于鋁型材企業改造此類未加裝除塵脫硫治理設施的小型鍋爐,具有重要的參考價值。

 
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