科學創新出實效
——輕合金公司深化開展“雙創”活動紀實
創新是企業不斷進步的源泉,創新是企業可持續發展的不竭動力。面對嚴峻經濟形勢,輕合金公司堅持“過緊日子”思想,大處著眼,細處入手,采取抓大不放小方式,歸納增量、提質、技改、管理、研發創效五個類別,梳理匯總公司級、項目部級和班組級三個層面“雙創”項目約230個,確保“雙創”活動科學有效開展。
增量:爭取利潤最大化
2015年,鋁型材市場競爭激烈,呈現市場大、產品多、價格低、利潤薄特點。“輕合金公司作為行業‘新軍’,唯有充分發揮設備多而全的優勢,在產量方面實現突破,才能取得更多利潤,實現扭虧止虧。”輕合金公司主要負責人王德來在年度工作會上介紹著。
針對市場經濟常態化發展趨勢和實際需求,該公司成立營銷報價、訂單執行、合同管理、后勤保障、倉儲管理5個專業組,通過規范訂單評審、理順服務體系,構建主動作為和快速反應的營銷管理流程,切實提高工作效率,確保實現訂單增量。
長期以來,這個公司在市場攻關方面做了大量工作,在軌道交通、集裝箱和無縫管材等領域取得重大突破,與知名企業建立起了戰略合作關系,加強重點項目管理,不斷提升服務質量。目前,僅集裝箱鋁型材加工項目,年增量達4000噸。元月份,型材、鑄棒入庫近5600噸,共銷售2400余噸,創出歷史最好水平。“1月份共進行訂單評審374個,通過率占98.4%,較上月同比上漲37%,創出近年來最好水平。”訂單評審員張寒邊整理數據邊介紹著。
提質:提升客戶滿意度
質量水平的高低,是衡量企業發展的重要因素。輕合金公司以解決設備運行和生產過程中發生的實際問題為重點,對設備進行創新改造,著力提高成品率。
熔鑄項目部Almex中跨鑄造機在線LARS除氣系統連續使用5年,鑄造近5000爐次,已超過設計使用壽命,存在內部石墨板嚴重損壞、耐火材料嚴重破損、縫隙進鋁后加熱管凝固無法更換等實際問題,整體加熱及保溫性能下降,嚴重影響成品率。針對進口設備昂貴、國產設備制造周期長、生產保接續等實際問題,該公司充分發揮聶波勞模創新工作室技術優勢,由機電負責人牽頭,查圖紙、查工藝、查現場,購置配件、焊接外殼,進行技術摸索、設備安裝摸索和調試摸索,助力研發成功。同時,通過核定標高、設計管路,對加熱系統進行優化改造,重點對48根加熱碳測棒、96根連接線逐一檢查緊固,確保加熱保溫效果和除氣性能可以滿足產品質量要求。歷經近4天時間,完成舊設備拆除和新設備安裝工作,確保了接續生產。
熔鑄項目部分管機電負責人介紹說:“經過我們大膽嘗試,用自制的除氣裝置進行了更換,通過這段時間的驗證,加熱和保溫的效果與原進口設備是一樣的。”鑄造機自安裝調試日起,已連續安全運行近60天,生產鑄棒近120爐次,基本達到原進口設備效能,創效近千萬元。
技改:在“電老虎”身上“拔毛”
該公司擠壓項目一部16米立式淬火爐承載著各擠壓項目部全部淬火任務,每天都滿負荷運轉,用電量大。據統計僅2號立式淬火爐每月耗電量在26萬度左右。
結合生產實際,由機電副總工程師牽頭,圍繞降低用電成本為重點,根據電源負荷進行反復測算和論證,制定低壓電改造方案。“通過線路改造,對設備運行方式進行優化,每月可節約電費5萬元。”主創人員馮學香邊指著計劃書邊介紹著。面對分布距離長、經過區域多和天氣寒冷等困難,組織附近基層單位近30余名維修專業職工積極參與,深入170余米長電纜溝、登上約10米高電纜橋架進行作業。歷經近7個小時,完成300多米電纜敷設,將原本工期10天的工作提前近4天完成。總計投入電纜、人工等費用約5萬元,全年可節約電費60余萬元。(米超)