近日,中鋁山西分公司第一氧化鋁廠原料車間黨員通過實施“地下皮帶電流變化跟蹤并設定極限跳停”改善點,有效降低了設備故障率,年可節約檢修、備件、材料等費用18000余元。
由于地下皮帶廊空氣流動性差,嚴重影響崗位員工正常點巡檢,頻繁發生磨斷皮帶、皮帶壓死等故障。針對這一現狀,主控工張虎帶頭成立了黨員改善小組,主動展開攻關。經過反復比對改善方案,為解決人員不能靠近皮帶巡檢這一難題,張虎決定使用自動化計算機程控技術。改善小組在不改變“地下”
帶式輸送機熱繼電器保護機構的情況下,對地下皮帶的電路分配系統實施改進,通過增加電流保護機構,設定過電流極限跳停,同步傳輸電流變化信息匯入計算機集中控制系統,實現了操作系統人工、智能相結合的控制方式。在皮帶機發生皮帶壓死、皮帶磨斷、接頭撕裂等故障時,通過電流的瞬間變化,可以使電腦同步反映到主控室報警,同時斷開皮帶機電路,實現對皮帶的保護功能。
由于地下皮帶廊空氣流動性差,嚴重影響崗位員工正常點巡檢,頻繁發生磨斷皮帶、皮帶壓死等故障。針對這一現狀,主控工張虎帶頭成立了黨員改善小組,主動展開攻關。經過反復比對改善方案,為解決人員不能靠近皮帶巡檢這一難題,張虎決定使用自動化計算機程控技術。改善小組在不改變“地下”
帶式輸送機熱繼電器保護機構的情況下,對地下皮帶的電路分配系統實施改進,通過增加電流保護機構,設定過電流極限跳停,同步傳輸電流變化信息匯入計算機集中控制系統,實現了操作系統人工、智能相結合的控制方式。在皮帶機發生皮帶壓死、皮帶磨斷、接頭撕裂等故障時,通過電流的瞬間變化,可以使電腦同步反映到主控室報警,同時斷開皮帶機電路,實現對皮帶的保護功能。