近日,隨著煅燒車間回轉窯內一道火光閃亮,天然氣噴嘴瞬時發出熊熊火焰,華澤鋁電煅燒車間回轉窯順利實現一次點火成功。
自確定煅燒車間重新啟動回轉窯時間后,華澤鋁電煅燒車間立即進行前期準備工作,組織員工開展崗位練兵,熟悉設備的操作與維護,提升員工實際生產的操作技能;開展應急預案演練,增強班組處理突發事件的應對能力,為順利實現一次點火成功做好人員和技術儲備。
上午9:00時,回轉窯啟動的各項前期準備工作已經就緒,隨著指示燈順序的亮起,燃燒嘴瞬間噴出的火焰映紅了窯壁,華澤鋁電煅燒車間回轉窯一次點火成功了。
目前,煅燒車間回轉窯已進入烘窯階段。
9月份,根據中鋁總部要求,華澤鋁電公司開展了為期三個月的“深化運營轉型強化現場管理專項行動”,目前,該項行動已經驗收,效果顯著。
自該項行動啟動以來,華澤鋁電公司高度重視,建立了專項行動組織機構,成立了領導組、專項管理督導小組以及實施組,并建立公司跟蹤督促落實的會議機制,有序推動現場管理整改實施工作。在專項行動中,各現場實施組以現場整治為中心,注重實效,重點解決涉及安全的設備、設施隱患問題,同時全面提升現場文明衛生、設備無泄露見本色工作,全面推行7S管理。嚴格按照三室一所、物料、工器具等標準進行了定置管理。現場以安全色、警戒色、危險色等目視化規則對現場設備、設施、物料、工器具進行標識,對廠區內各種設備設施、管網、管道介質流向、安全通道、警戒線等制定了現場色彩化管理標準,實行統一的色彩化管理。全面排查漏料、漏油、漏風(汽)等泄漏問題,以電解槽上部漏料、炭素漏油為重點,解決跑冒滴漏問題。為提升廠內交通安全,公司建立了門禁系統,控制進出廠區車輛,并對工藝車、非工車等機動車規劃行走路線,對職工上下班自行車在廠區內指定路線,實現了人車分流。
華澤鋁電電解廠現場環境得到全面改善,各車間通過對槽蓋板進行密封保溫,提高電解槽集氣效率,減少物料、煙氣外排,改變現場天車、軌道浮塵的清掃方式,提高凈化除塵效果,改善現場作業環境。以槽下物料管理為切入點,全面整治系列接地問題,清理消化積攢的槽下物料,制定了槽下物料“班清班結管理辦法”,槽下管理責任到人,實施“誰封極,誰加料,誰負責”原則,徹底解決槽下物料堆積問題。排查槽間搭接,清除槽體吸附鐵質,恢復槽體兩道絕緣,徹底解決槽與槽、槽與地的絕緣問題。
在行動中,運營轉型辦公室對專項行動進行過程管控,開展專項檢查,發現問題及時整改。運營轉型辦公室制定了現場管理檢查、督導跟蹤計劃,組織三個專項督導小組按計劃對每個單位進行現場檢查督導,每天一個單位,查出問題共計774項,對查出問題及時反饋進行整改,目前問題已全部整改到位。
近日,從華澤鋁電鑄造廠生產管理科獲悉,該廠10月份合金棒燒損指標達9.78‰,創歷史最低。
今年以來,華澤鋁電鑄造廠圍繞公司下達的本質脫困目標,將降低合金棒燒損作為一項重點工作,并制定了六項措施:一是嚴格控制爐內融體溫度,保證爐溫不得超過760℃;二是減少爐門開啟時間,減少鋁液與空氣接觸;三是合理組織,精準配料,保證一次成品率;四是對轉注溜槽增加保溫蓋板,進行密封保溫,減少鋁液的氧化;五是規范爐前扒渣作業,減少鋁液帶出;六是加大熱灰處理,增加提煉鋁錠。各車間通過嚴格執行以上措施合金棒燒損指標得到有效降低,1-10月份平均為11.5‰,比去年同期降低千分之六個點,10月份單月達9.78‰,創歷史最低,與周邊民營企業基本持平,完成了公司下達的目標值。